首次焚烧至热态冲洗水质及格,耗时8h,此中分离器水温不乱在190℃摆布,冲洗不到3h,分散器回水水质ρFe小于100mg/L。热态冲洗时的油系统冲洗工艺与冷态油系统冲洗时的工艺根本同样,举行大流量和变流量冲洗,热态冲洗的快速及格与冷态冲洗时的工艺有直接关系。吹管时给水流量的优化为确保汽锅启动时水冷壁的平安,计划时设定了汽锅的最小给水流量,同时设计了水冷壁螺旋管段出口及垂直管段出口壁温测点。最小给水流量是从水动力理论盘算方面提出的一个参数,具备肯定的裕量,水冷壁螺旋管段出口及垂直管段出口壁温是现实运行中考查水冷壁宁静的参数。最小给水流量的减小幅度是否宁静可通过水冷壁螺旋管段出口及垂直管段出口壁温来左证。
为进一步进步电网妨碍的阐明程度和事故处理服从,包管电网的宁静稳定运行,在从此体系的进级革新中应增长下列功效:
a.主站增添根本的网管功效,以便于对整个系统举行有用的看管,确保体系的可用性;
b.充裕操纵体系收罗的少许油系统冲洗及时与非及时信息,增强后期对数据分析处置惩罚,完美高档运用,实现变乱推理,供给优化的事故处理方案;
c.对未来大概履行的主站对子站的定值下装、压板投退等操纵节制功效的安全性、可靠性举行进一步的钻研与论证。对稳压吹管和降压吹管的结果举行对照。进步分离器压力至5.3MPa摆布时,敏捷开启双侧临时吹管门举行降压吹管,分离器处吹管系数大于1.0的时候连续5s摆布,最大值为1.08,由此可见在此压力下吹管,吹管有用时候较短,且低于降压吹管系数大于1.4的请求,但很难保证吹管质量。如需进一步增添吹管系数,进步吹管有用时候,需进步吹管压力,这对且自体系的选材和施工有了更高的要求,是以对付过热体系阻力较大的超临界机组应选择稳压吹管。在冲洗工艺优化和启动流量降低的前下,减少了除盐水的消耗,实现了第1口和第2口稳压吹管时进行不停炉连续吹,即在第1口30 min结束后,锅炉进行降压,减少燃料量,减少给水流量,使锅炉维持单套制粉运行,压力滑至3.0 MPa时,进行再次升压,增加燃料和给水量进行第2口稳压吹管。